如何修复活塞杆
液压缸活塞杆拉伤后,若不及时处理,轻则影响正常使用,重则使液压缸不能工作。我们的修复 方法是,对较轻的拉痕采取局部修磨抛光的方法修复;对较重的拉痕则采取焊补加人工修磨的方法修复。 拉痕的形成:对起重机解体后,发现有一根变幅缸活塞杆被严重拉伤,拉痕开排6条。造成活塞杆 拉伤的主要原因是:防尘圈脆化呈块状脱落以后,不但失去了防尘作用,而且该处还堆积了许多灰尘与杂 志,使活塞杆直接与杂质硬磨,导致活塞杆被拉伤,伤痕再刮坏缸口橡胶密封组件,造成液压缸严重外漏。 无锡活塞杆加工修复要求:填料与母材必须结合牢固、平滑;调料必须耐用开易于手工加工;手工 加工必须保证活塞杆直径误差小于0.06mm。经分析,决定采用的填料为J422焊条。因为,酸性焊条对铁 锈、油污及水分不敏感,不容易产生氢化孔;工艺性好,易于操作;焊缝成型美观;材料硬度适中,易于 手工加工;电弧稳定,熔深较大,与母材结合牢固。 修复工艺: (1)先将要焊的部位清洗干净,然后用湿泥巴将拉痕四周围住。 (2)选用直径2.5mm的焊条,将电焊机电流调至120A,采取直线运条法平稳施焊。 (3)全部焊完之后,将泥巴与熔渣清除干净,用粗锉沿活塞杆圆周进行进行修锉开留0.1-0.2mm 的加工 余量。 (4)车一个外径185mm、内径125mm、长150mm的圆筒当靠模(活塞杆外径125mm),沿轴线锯开, 一个为粗模,另一个为精模。 (5)在粗模内壁涂上一层薄薄的红印油,接着将粗模紧靠在活塞杆待修部位上沿轴线往复磨合几次,然后 用细锉将活塞杆上较重的红印锉掉。如此反复修锉,后留0.04-0.07mm的加工余量。 (6)再用320目的砂条蘸煤油配合精模将活塞杆修磨至规定尺寸。 (7)后用砂布背面蘸煤油进行手工抛光。经测量,zui大误差仅为0.03mm。 该起重机修复后,经过一年半的使用,变幅液压缸始终没有出现过外漏现象,同时活塞杆光滑、无锈斑。
【精恒液压】了解压缩机与活塞杆的关系
很多朋友都尝试着来改变活塞杆失效的问题,在经过了对工艺的顺序、淬火的温度还要其他一些工艺的调整以后,我们把得到的结果来进行检测,结果显示他是符合要求的,那么通过这一系列的流程我们就可以很好的来改变精恒液压活塞杆出现失效问题。那么具体压缩机和活塞杆又存在着什么样的联系呢?
要知道活塞杆在往复式活塞杆里面可是非常关键的零件,他的可靠与否直接关系着压缩机的使用性能。所以说对于活塞杆失效这个问题也是非常重视的,导致精恒液压活塞杆失效的原因有很多,像是加工有缺陷、热处理不符合要求等等。
通过对活塞杆的研磨我们可以发现,在进行研磨的时候常常会因为尺寸问题而导致误差的出现,通过多方面的检测,像是化学成分的分析、宏观的调查等等,对这些方面进行分析,结果显示,导致活塞杆失效的问题在于进行预备热处理这个环节中除了问题,他出现了回火阻止还有在氮化处理的时候有很严重的脉状组织。
活塞杆的作用
活塞杆是支持活塞做功的连接部件,大部分应用在油缸、气缸运动执行部件中,是一个运动频繁、技术要求高的运动部件。以液压油缸为例,由:缸筒、活塞杆(油缸杆)、活塞、端盖几部分组成。其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。活塞杆加工要求高,其表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8um,对同轴度、耐磨性要求严格。油缸杆的基本特征是细长轴加工,其加工难度大,一直困扰加工人员。